
今天漓源環保給大家介紹一下甲醇裝置污水處理站出水COD超標的原因,某公司甲醇裝置的實際運行狀況,采用改良AAO法工藝,主要處理甲醇生產過程中的工業污水。經分析得出污水處理站COD超標的誘因是氣化工序來水沖擊所致,實質是污水站運轉設備停運率高、生化池積泥嚴重、脫泥不及時、污泥沉降比高、活性污泥營養失衡等原因造成的。
1、原因分析
1.1 氣化工序來水沖擊
分析污水站出水COD初始超標的原因之一是生產系統來水(污水站進水)中COD突然升高,活性污泥受到沖擊所致。
進一步分析和調查發現,氣化工序大量排放灰水是污水站進水 COD 突然升高的主要原因。該工序連續3天未向污水站排水,一直在其灰水系統內部循環,其COD和氨氮質量濃度必然升高,直至周一才開始大量排放。
生產系統來水極不穩定,變化幅度太大,主要是氣化工序時常大量排放高污染物濃度的污水,既是本次高效澄清池出水COD超標的誘因,又是污水站長期無法恢復正常運行的直接原因。即使污泥活性良好,污水處理能力大,污水站也經不起高污染物濃度和大水量的不斷沖擊。
1.2推流器停運多,缺氧池積泥嚴重
污水站生化系統關鍵設備停運多。調節池內、厭氧池內、缺氧池內攪拌器都有故障、停運,好氧池內回流器沒開,直接影響污水站的正常運行。
攪拌器停運后,調節池和厭氧池內的污水混合效果變差,污染物濃度變化幅度增大,不利于污水站的連續穩定運行; 推流器和回流器停運之后,缺氧池和好氧池內污水的流動性變差,活性污泥易沉積在池底,占據了生化反應空間,縮短了停留時間,增大了曝氣阻力,減少了供氧量,易導致污泥活性喪失,處理水質超標。
1.3脫泥不及時,污泥沉降比高
污泥脫除不及時,易造成污泥濃度MLSS升高,污泥沉降比( SV30 )增大。某公司長期未檢測污泥濃度MLSS和有機污泥濃度MLVSS,故只能通過所檢測的污泥沉降比來判斷污水站的運行狀況。正常狀況下,污水站好氧池污泥沉降比一般控制在30%~ 40%;未及時脫泥時,也在40%~50%。而本次污水站出水COD超標時,好氧池SV30曾長時間達到 90%以上。可見,不只是缺氧池積泥嚴重,好氧池的工藝狀態也不容樂觀。
1.4活性污泥所需的 C 營養長期失衡
活性污泥在新陳代謝過程中,所需的三大營養分別為 C、N 和 P,且佳配比為C ∶N ∶P = 100 ∶50 ∶1。如果長期缺乏任一營養,活性污泥的降解能力就會受到影響,也只能適應此低營養源的生存環境。若某一營養太充足、太豐富,即污水中此污染物濃度過高時,則會對活性污泥產生沖擊,而導致污泥活性變差,處理能力下降,處理后的污水出現超標現象。
2、措施
2.1源頭控制措施
氣化工序應嚴格執行有關污水排放管理規定,水量不能大于進水量,濃度不能高于設計進水濃度。其他工序同樣禁止無故超量、超標排放污水進入污水站。
2.2設備維保措施
針對調節池、厭氧池、缺氧池和好氧池運轉設備故障率高的問題,制訂維修計劃,督促備品、備件到廠,并加班加點進行修復處理。
加強污水站運轉設備的維護保養,定時定點檢查油箱油位,及時更換變質的潤滑油,做到計劃檢修,以減少設備故障,保持長周期穩定運行。
2.3污水站調整措施
在缺氧池內應嘗試少量添加甲醇,以保持生化池內污水中COD均衡和穩定,尤其是保持 C ∶N= 2 ∶1,以增加污泥營養,增強污泥活性,提高降解污染物的能力。
在甲醇生產過程中,低溫甲醇洗工序本身就產生污甲醇,難以銷售,故可輸送至污水站,用作活性污泥的C營養,既節約資源,又達到廢物利用的目的。
以上為漓源環保給大家介紹的甲醇裝置污水處理,更多的污水處理知識請咨詢漓源環保。
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