
今天漓源環保給大家講述一下己內酰胺廢水處理工藝,以某化工廠為例,其年產10萬噸己內酰胺裝置,自備環己酮、雙氧水、胺肟化裝置,這三種污水混合后CODcr=4500mg/l,氨氮=200mg/l,色度=500倍,經充分預處理和生化處理后的污水降至CODcr=300mg/l,色度=200倍左右,再經生化處理沒有效果,經過其他氧化裝置降解,其投資費用較高,同時效果不佳。
一般己內酰胺廢水經過生化處理后,CODcr基本去除率為90%,較允許排放值100mg/l相差不大,但如果想達到或低于此值較困難。色度、總磷、CODcr是己內酰胺廢水的處理難點。而導致其難以繼續有效降解的主要原因有:1、廢水經主體生化處理后,會產生分子量集中在50萬左右的大分子類可溶解性物質(通過凝膠色譜進行測定),難以通過生化二次降解;2、色度難以去除,主要成因為發色基團和偶氮類基團共同作用;3、總磷,來源于肟在酸如硫酸、多聚磷酸以及能產生強酸的五氯化磷、三氯化磷、苯磺酰氯、亞硫酰氯等作用下發生重排,生成相應的取代酰胺。而在此過程中磷的聚合物和衍生物也隨之而產生。環己酮肟在硫酸作用下重排生成己內酰胺。
用鹽析法處理己內酰胺廢水的方法,其發明首先通過鹽析和絮凝作用使得廢水中部分有機物沉淀下來,將反應后的廢水和沉淀進一步分別生化和焚燒處理,其對大水量的己內酰胺廢水無針對性,能耗、投資、運行費用都會較高。
己內酰胺生產廢水處理裝置,通過生化池、過濾器、催化氧化池、中間水池等作用,同時兼顧了臭氧發生器產生臭氧對系統的氧化作用,從而達到高效處理的目的。然后,系統缺乏對末端廢水的針對性研究,臭氧使用過程中,空氣源臭氧效率低,氧氣源臭氧能耗較高。
利用膜技術處理己內酰胺廢水的方法及裝置,pH=6~7,硫酸調整,利用納濾膜,分離COD和氨氮,分別得到濾出液與濃縮液,透過液直接進入好氧一厭氧一好氧生化處理,硫酸鹽做肥料,然后結晶過程中有其他產物,實際使用和法律合規性都存在問題,且運行費用昂貴。
己內酰胺工業廢水處理方法,在傳統的濕式氧化基礎上引入雙氧水做為氧化劑,通過催化劑好、適宜反應條件等模式,較傳統濕式氧化法處理效率佳,去除率在70~90%之間,B/C比在0.5左右,然后濕式氧化處理價格昂貴,缺乏廣泛使用價值。
己內酰胺生化廢水的處理方法,己內酰胺廢水經過膜過濾后,母液返回生化系統處理,濾液引入臭氧反應器,通入臭氧的氣體,溫度10~40攝氏度,壓力0~500kpa,控制一定的氣水比,出水⑶D小于50mg/L,池度小于5度,然后膜過濾容易堵塞,母液回流后會導致系統鹽分增加。
己內酰胺生產廢水的治理方法,包括投加蒽醌類物質作為催化劑,促進羥基自由基的產生,本質上仍舊是提升濕式氧化的處理效率,難以大規模推廣。
采用強氧化耦合MBR的廢水處理工藝,終達到廢水綜合排放標準中的一級排放標準,然而強氧化在前端使用,運行費用昂貴、污泥量極多,且難以穩定運行。
綜上所述,現階段缺乏高效、經濟性強、針對性的末端處理生化工藝,同時綜合考慮污泥產量、總磷去除,終實現全面達標、提升企業競爭力的目的。
以上為漓源環保給大家講述的己內酰胺廢水深度處理工藝,更多的污水處理知識請咨詢漓源環保。
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