
在松香、松節油生產過程中,松脂洗滌、澄清所產生的廢水是松脂加工廠主要的污染散發源,一般說來,此廢水屬有機有毒高污染負荷類。今天,我們就來了解一下物化法處理松脂加工廢水處理案例。
一、工程概況
某公司是一家主要生產松香樹脂中間體的林化企業,生產過程中會產生含有大量松脂、松節油等成分復雜的高濃度有機廢水,可生化性較差。針對以上特點,本工程主體采用“絮凝反應沉淀→絮凝反應氣浮→過濾”的處理工藝,歷經4個月的調試、整改、運行后通過竣工驗收,其監測結果表明,出水完全滿足預先約定的回用水水質要求,實現零排放。
二、廢水水量與水質
該公司有2條年產達10萬噸馬來松香樹脂中間體的生產線,平均日產100t馬來松香,單位產品排水率約1.6m3,每天生產廢水160m3,工藝設計按24h連續運行,即處理規模6.7m3/h。
進入廢水處理的廢水包括生產工段廢水、車間沖洗廢水和松脂保養廢水。生產工段排水量約1.3m3/t松香,占廢水總量的80%,內含成分復雜,污染物濃度高?;旌蠌U水的CODcr、SS、油脂和Fe2+等指標均較高,B/C值小于0.1。基于處理工藝可行性、處理成本及生產用水水質要求等方面的綜合考慮,廠方要求廢水經處理后全部回用生產。
三、處理工藝
松脂加工廢水處理案例確定處理工藝之前,已在實驗室、生產現場進行了多次實驗,結合處理設施建設場地、廢水特征等因素,并根據設施試運行出現的問題,不斷調整與改進。
四、設計要點
1.預處理
預處理包括吊篩、沉渣、隔油和加堿預沉。生產外排廢水的水溫約80℃,此時攜帶大量的SS主要是樹皮、木屑、砂石等原料帶進的雜物,它們均可被吊篩截留。隨著水溫下降,大量松脂、松節油亦隨之析出、聚集,可通過沉渣和隔油設施收集回收再利用。鑒于處理站離車間廢水排放口較遠,輸送過程中仍會有松脂析出而堵塞管路,整改時設置了投加NaOH的預沉設施,大限度地避開管道堵塞。
2.調節
廢水進入調節池時水溫一般為55~60℃,采用鼓風機鼓風攪拌降溫,12h后水溫可降至40~45℃,基本可保證后續物化處理有較佳的效果。
3.沉淀、氣浮與過濾
為了使流程盡量簡練、緊湊,便于操作,對設備構造與材料選型均進行了以下優化設計:
(1)絮凝反應區采用穿孔旋流形式,并與沉淀區或氣浮區合建。
(2)沉淀形式根據投加Ca(OH)2后產生的絮體密度大、易沉的特征選用斜板沉淀。
(3)溶氣方式用氣液混合泵替代常規空壓機、溶氣罐和溶氣泵的組合模式;同時過濾罐濾料選用纖維球,可直接反沖洗,省了氣體反沖洗設施。
松脂加工廢水中含有大量松脂,其黏度大,容易堵塞管路,需經完善的預處理后方可進入主體處理設施。設計時沉渣池和隔油池要有足夠停留時間,使廢水冷卻,讓松脂充分析出;同時輸送管路要盡量短,方便拆卸清通,盡量保持連續運行。雖然氣液混合泵的溶氣效果僅有常規加壓溶氣方式的70%~80%,但其設備簡單、操作方便,且沒有釋放器的堵塞問題,在某些小規模廢水處理中更有優勢。想了解更多松脂加工廢水處理案例工程情況,請咨詢漓源環保。
漓源環保工程師聯系電話:辛工:13580340580 張工:13600466042